故障現象:送絲速度不可調節,在最快狀態。
首先檢查控制送絲速度的可控硅無損壞,6芯控制電纜也沒接錯和斷線,遙控盒上的兩個電位器也是好的。因此判斷是電流/電壓運算電路出問題。該機器有3塊電路板,分別是PCB1 控制程序(板號:K5374P) PCB2觸發脈沖分配及送絲電源整流控制板(板號:C0045Q) PCB3電流/電壓運算及開關信號控制板(板號:P10174X)。根據接線圖查看,電流/電壓運算電路是PCB3(板號:P10174X),該板上有8個工作檢測點,分別是CH1 CH2 CH3 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9。因沒有這些工作點的數據,就先把故障板的各檢測點數據檢測了一遍,檢測數據如下:
CH1點: 參考接地點,OTC這機器的3塊板都是CH1定義為地。
CH2點:對地測量+14.8V,正電源。
CH3點:對地測量-14.8V,負電源。
CH5點:對該板C9電容負極測量并調節遙控盒電壓旋鈕 ,電壓在0V至+5.9V之間。
CH6點:對地測量并調節遙控盒電壓旋鈕,電壓在-3.6V至-5.9V之間。
CH7點:對地測量并調節遙控盒電流旋鈕,電壓在-3.6V至-5.9V之間。(按下點動按鈕后電壓為0V)
CH8點:對地測量并調節遙控盒電壓旋鈕,電壓在0V至+4.9V之間。(按下開關后電壓為0V)
CH9點:對地測量并調節遙控盒電壓和電流旋鈕,電壓均無變化,固定在+6.8V。(按點動按鈕和開關也無變化)
然后另找了一塊正常機器的PCB3板裝上機器測試各工作檢測點數據,從CH1至CH8的數據都和壞板的對應檢測點數據相同,唯獨CH9點不同,當調節遙控盒電流電位器時,該點對地電壓在0V至+4.9V之間變化,按下點動按鈕或開關后,對該點調節的電位均無影響,因此判斷故障就在此工作檢測點。經對該電路板分析后,發現該工作檢測點是該板IC1的7號腳,IC型號:C4558 8個腳。用百度搜索C4558為CMOS輸出級的雙運放,板上共有3個IC均為C4558,因此不能用普通的雙運放LM358代換。換上正常機器的PCB3板,我檢測完各項數據后,我試機一切狀態都正常了,送絲速度也能調節,大功告成,就等明天把IC發回來換上,2400元RMB就該到手了,嘿嘿!
今天閑著無事就將這機器的PCB1和PCB2的測試點的參數全部檢測了,以備今后維修用。
PCB1 程控板(板號:K5374P)
CH1 :公共地
CH2;+5V
CH3:-15V
CH4:+15V
CH5: + 0.2V(按焊qiang開關或點動按鈕后為0.4V)
CH6: +14V(按焊qiang'開關后為+5.9V)
CH7: +14V(按焊qiang開關后為+5.9V)
CH8:+14V(按焊qiang開關后為+5.9V)
CH9: +4.6V
CH10: +4.6V
CH11: +4.6V
CH12: +3.9V
CH13: 0V(空載為0,檢測到焊接電流后為高電平,電平幅度與電流大小成正比)
CH14: +4.8V(檢測到焊接電流后變為0V)
PCB2 送絲控制、脈沖分配、電源板(板號:C0045Q)
CH1:公共地
CH2:+5V電源
CH3:-15V電源
CH4:+15V電源
CH5:+24V電源
CH6:+28V電源
CH7:-32V(向送絲電機供電的直流電源)
CH8:+4.8V(按下焊qiang'開關后變為0V)
CH9:+24V(按下焊qiang開關后變為0V)
CH0:+4.8V(按下焊qiang開關后變為0V)