各位大蝦:
為什麼變壓器器在灌160AB膠後感量下將,請指點..
以下生產的工序:(正激式變壓器,無氣隙,磁芯為:RM12)
裝配磁芯-對磨-固定-測試感量-點膠-含浸-烘烤-測試感量-裝配至PCB-灌膠-煲機.
最後發現10%燒機,原因為變壓器初級感量從6.5mH下降到1~3mH.
請各位朋友支招,謝謝!
求教各位:為什麼變壓器感量在灌硅膠後下降很多?
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@硅膠王子
有這種事情?你們做的是什么變壓器,要不試一下我的膠.
原因:
1.不開氣隙的磁芯,當電感調好后,這是磁芯磁路恰好穩定的時候其電感是穩定的.
2.當浸過絕緣漆并又過高溫后,其磁芯間氣隙受到多次的沖擊,這樣改變了原有穩定的磁路(說白了就是油漆和高溫浸入磁芯間,把氣隙"撐"大了),即使磁芯用夾子夾得再緊,有點電感也會立馬大幅度下降.
解決方法:
1.在調電感裝配磁芯時,保證氣隙處干凈,最好兩磁芯互磨幾下;
2.最穩定的方法是其中一個磁芯的兩氣隙處里面抹一點兒環氧樹脂膠,
在調電感時使其氣隙本就在"撐"大的狀態,然后晾干十幾分鐘再去浸漆,即使你真空浸漆和高溫膨脹,其電感也會非常穩定.
1.不開氣隙的磁芯,當電感調好后,這是磁芯磁路恰好穩定的時候其電感是穩定的.
2.當浸過絕緣漆并又過高溫后,其磁芯間氣隙受到多次的沖擊,這樣改變了原有穩定的磁路(說白了就是油漆和高溫浸入磁芯間,把氣隙"撐"大了),即使磁芯用夾子夾得再緊,有點電感也會立馬大幅度下降.
解決方法:
1.在調電感裝配磁芯時,保證氣隙處干凈,最好兩磁芯互磨幾下;
2.最穩定的方法是其中一個磁芯的兩氣隙處里面抹一點兒環氧樹脂膠,
在調電感時使其氣隙本就在"撐"大的狀態,然后晾干十幾分鐘再去浸漆,即使你真空浸漆和高溫膨脹,其電感也會非常穩定.
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@硅膠王子
原因:1.不開氣隙的磁芯,當電感調好后,這是磁芯磁路恰好穩定的時候其電感是穩定的.2.當浸過絕緣漆并又過高溫后,其磁芯間氣隙受到多次的沖擊,這樣改變了原有穩定的磁路(說白了就是油漆和高溫浸入磁芯間,把氣隙"撐"大了),即使磁芯用夾子夾得再緊,有點電感也會立馬大幅度下降.解決方法:1.在調電感裝配磁芯時,保證氣隙處干凈,最好兩磁芯互磨幾下;2.最穩定的方法是其中一個磁芯的兩氣隙處里面抹一點兒環氧樹脂膠,在調電感時使其氣隙本就在"撐"大的狀態,然后晾干十幾分鐘再去浸漆,即使你真空浸漆和高溫膨脹,其電感也會非常穩定.
謝謝您的回復!
可我的這個火牛在裝配前是100%檢過的,也就是說在含浸完和烘烤之後的感量仍然正常.
但是裝上PCB後拿去煲機,磁芯溫度可達到110~120攝氏度左右,灌的膠為道康寧的160 AB膠 Silicone. 並且磁芯兩邊有點膠固定.
感量變低也是由於磁芯中間膠或者是絕緣漆.原因也是因為受熱膨脹引至.
請各位支招如何改善生產工藝才能解決?多謝!
可我的這個火牛在裝配前是100%檢過的,也就是說在含浸完和烘烤之後的感量仍然正常.
但是裝上PCB後拿去煲機,磁芯溫度可達到110~120攝氏度左右,灌的膠為道康寧的160 AB膠 Silicone. 並且磁芯兩邊有點膠固定.
感量變低也是由於磁芯中間膠或者是絕緣漆.原因也是因為受熱膨脹引至.
請各位支招如何改善生產工藝才能解決?多謝!
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