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環氧樹脂灌封的問題

生產了一批控制模塊,內部也就變壓器和運放單片機什么的啊,也不是太復雜。然后放到塑料盒子里用環氧樹脂灌封。

現在發現幾例不良。有一例運放放大倍數變得很大,有一例放大倍數變為原來的一般,有一例傳感器輸入信號被某處漏電拉高了。

這幾個不良,出廠測試時是好的,然后使用了一段時間半年以上吧,就出問題了。將這幾臺環氧樹脂拆開后,產品就正常了,然后不良現象怎么都無法復現。考慮是不是使用了一段時間,環氧樹脂哪里漏電啊。如果環氧樹脂內部應力大應該不是造成這種故障啊。

大家幫幫忙分析下啊。

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zhangyh
LV.5
2
2012-10-03 08:28
固化劑的問題
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fsxqw
LV.9
3
2012-10-07 08:31
@zhangyh
固化劑的問題

固化劑如何能對PCB造成影響?請詳解。

我也遇到客戶的LED電源灌封前一切正常,灌封后放置一段時間就掛了10幾%。

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2012-10-16 14:47

我公司前兩年做模塊也是和你一樣的問題,后來控制板沒有用環氧樹脂灌封,就沒有問題出現了

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2012-10-16 16:06
@珠江電源1
我公司前兩年做模塊也是和你一樣的問題,后來控制板沒有用環氧樹脂灌封,就沒有問題出現了

到今天一共發現5個不良,1%的不良率。發現5%左右內部電阻發生了變化,大概變化了2%,估計是因為內部應力太大導致電阻放生變化。

最主要的是1%的不良,都是客戶退回來的啊,發貨前車間都通電老化至少一個禮拜的,然后都調試好幾遍都沒有發現問題。基本都是半年后退回來的,都是驅動電機功率比較大的型號,估計工作環境溫度稍微高些。

拆開后發現都是固化劑漏電,有兩個用萬用表一量發現本來10K的電阻,量出來幾十歐姆,有幾臺導致放大倍數產生變化,有一臺放大倍數變成了原來的一般,有一臺變得很大。這幾臺都是把固化劑吹開就恢復正常了。

現在考慮有以下幾種可能:

1.固化時攪拌不均勻、未完全固化。不過用搖表單獨測量A份和B份都絕緣很好的,難道混在一起未完全固化就會產生漏電和短路。

2.固化時潮氣進入。

3.固化劑性能太差。

4.詢問了一個專業人士,說可能高溫開裂導致絕緣不平衡產生漏電。拆開過確實發現有些裂縫。


哎,現在都是固化問題,至今還未發現其他質量問題。

順便給大家提個醒啊,東西不能隨便亂固化啊,固化工藝很重要。


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fsxqw
LV.9
6
2012-10-16 23:53
@zhangjinxing
到今天一共發現5個不良,1%的不良率。發現5%左右內部電阻發生了變化,大概變化了2%,估計是因為內部應力太大導致電阻放生變化。最主要的是1%的不良,都是客戶退回來的啊,發貨前車間都通電老化至少一個禮拜的,然后都調試好幾遍都沒有發現問題。基本都是半年后退回來的,都是驅動電機功率比較大的型號,估計工作環境溫度稍微高些。拆開后發現都是固化劑漏電,有兩個用萬用表一量發現本來10K的電阻,量出來幾十歐姆,有幾臺導致放大倍數產生變化,有一臺放大倍數變成了原來的一般,有一臺變得很大。這幾臺都是把固化劑吹開就恢復正常了。現在考慮有以下幾種可能:1.固化時攪拌不均勻、未完全固化。不過用搖表單獨測量A份和B份都絕緣很好的,難道混在一起未完全固化就會產生漏電和短路。2.固化時潮氣進入。3.固化劑性能太差。4.詢問了一個專業人士,說可能高溫開裂導致絕緣不平衡產生漏電。拆開過確實發現有些裂縫。哎,現在都是固化問題,至今還未發現其他質量問題。順便給大家提個醒啊,東西不能隨便亂固化啊,固化工藝很重要。

現在的灌封很多都是冷混合-發熱-固化-冷卻的過程,出問題的根源還是混合,倘若混合不均勻,后面的過程都是不受控的。

均勻的時候,熱也平衡了,大家都相安無事,不均勻的時候,就會存在擠壓和收縮不同步。

我不說配比的問題,因為個人覺得即使配比再爛,也是可控的可以判斷的。

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